严控穿孔作业质量,确保经济效益提升

2025-06-06
李鲸
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穿孔作业作为矿山日常生产的核心环节,其质量直接关系到企业后期的经济效益。自1月份起,金鼎工程部面临了一项重大生产挑战——大块问题;大块率居高不下,同时业主方对大块尺寸再度提高,导致铲装运输效率显著降低,致使日常生产严重受阻,前期虽应用多台设备解小,但未得到显著提升,致使成本浪费,经济效益下降。对此,工程部领导极为重视,并立即针对如何解决这一问题展开了深入的探讨:

问题的根源:矿山内部的裂隙发育情况非常严重作业场地的出水量非常大岩石的硬度较高爆区底盘抵抗线过大诸多问题共同作用,致使穿孔作业质量不佳,炮孔角度各异,这严重影响了爆破效果。

解决方案:优化布孔方案、改进穿孔作业流程、建立健全穿孔标准化施工方案

详细措施

1、优化布孔方案:细致清理场地,通过缩小孔排距,应对底盘抵抗线过大和岩石硬度提高的问题。由于前排孔爆破后大块率最高,且排数较少导致爆破挤压效果不佳,因此采取加密炮孔和增加排数的措施,控制边坡排险强度。使用皮尺和直角尺精确规划孔位,减少炮孔超深,以减少对下部平台的破坏。

2、、改进穿孔施工流程:工程部管理技术人员分析“贯导”测量数据后发现,穿孔作业前期主要问题在于无法控制炮孔孔位、倾角及方位角。经过多次实验,最终决定采用横排中心拉线法,使用直角尺倚靠拉线,并喷涂“十”字标线以固定孔位和炮孔方位角。在开孔时,运用角度尺对炮孔倚靠钻杆进行倾角测量,炮孔穿凿完毕后及时封堵,防止杂石、泥沙进入,影响后续作业。


3、建立健全穿孔标准化施工方案:根据相关行业规定、公司生产责任制、安全操作规程以及实际生产工作需要,工程部建立穿孔作业标准化施工方案,细化穿孔作业施工;加大机械作业安全,人员安全,穿孔质量的检查力度,从实际出发,从源头控制,确保炮孔符合设计。

实施效果:经过上述一系列优化措施的常态化实施,金鼎工程部成功解决了大块率居高不下的问题。穿孔作业的质量得到了显著提升,炮孔孔位、倾角及方位角的准确性皆有显著提升。这不仅提高了爆破效果,更显著降低了铲装运输的难度,提升了整体生产效率。



来源:金鼎工程部
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